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高壓大功率變頻器在撫順新撫鋼頂吹轉爐生產中的應用

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  • 公司名稱北京世紀長秋科技有限公司
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  • 所  在  地北京市
  • 廠商性質生產廠家
  • 更新時間2024/10/17 11:52:54
  • 訪問次數84
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世紀星組態軟件
一、背景情況  撫順新撫鋼煉鋼二部(即新二煉)廠房始建于85年,89年正式投產,擁有公稱15噸氧氣頂吹轉爐3座(現已擴容至公稱20噸),2001年產鋼量71萬噸,2002年預計產量100萬噸,2003年產鋼170萬噸
高壓大功率變頻器在撫順新撫鋼頂吹轉爐生產中的應用 產品信息

一、背景情況
  撫順新撫鋼煉鋼二部(即新二煉)廠房始建于85年,89年正式投產,擁有公稱15噸氧氣頂吹轉爐3座(現已擴容至公稱20噸),2001年產鋼量71萬噸,2002年預計產量100萬噸,2003年產鋼170萬噸。
  轉爐吹煉過程中,爐口會排出大量棕紅色的煙氣,煙氣溫度高、含有和金屬顆粒,按照我國1996年頒布的《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297一1996),對煙氣必須冷卻、凈化,由引風機將其排至煙囪放散或輸送到煤氣回收系統中備用。新二煉生產采用“三吹三”方式,每個轉爐都配有一套除塵系統,除塵系統采用二級文氏管煙塵凈化方式,煙道直徑Φ1.6m,煙氣輸送管線820mm,風機型號D700,電機功率440KW/6KV。由于轉爐周期性間斷吹氧,為滿足節能和環保要求,要求風機在整個煉鋼工作周期內變速運行,吹氧時高速運行,不吹氧時低速運行。原來采用液力耦合器調速,高速2700r/min(設計2900r/min),低速800r/min。由于液力耦合器技術的局限性,使得:
   調速范圍在30%~90%之間,轉速不穩定;而且,低速800r/min仍然偏高,造成能源浪費,高速運行時,液力耦合器有時丟轉,轉爐爐口冒煙;
   經過10多年的使用,液力耦合器已嚴重老化,需經常更換軸承,造成轉爐停產,不能滿足連續生產的需要。
   電動機的效率低,損耗大,尤其低速運行時,效率極低;
   調節精度低、線性度差,響應慢;
   啟動電流仍比較大,影響電網穩定;
   液力耦合器故障時,無法切換至工頻旁路運行,必須停機檢修;
   漏油嚴重,對環境污染大,地面被油污蝕嚴重;
  鑒于液力耦合器存在上述眾多問題,對其進行改造已成當務之急。
  2001年底,二煉鋼開始擴容改造。為了提高風機的運行效率,解決使用液力耦合器帶來的眾多問題,新撫鋼決定進行變頻改造。

二、變頻器改造方案
   要求變頻器要有高可靠性,長期運行。
   要求變頻器有旁路功能,一旦出現故障,可使電機切換到工頻運行。
   調速范圍要大,效率要高。
   具有邏輯控制能力,可以自動按照吹氧周期升降速。
   有共振點跳轉設置,能使電機避開共振點運行,讓風機不喘震。
  經過多方調研、比較,最后新撫鋼同******合作,共同制定了1號轉爐除塵風機的變頻改造方案,改造方案如下:
1、設備配置


  KM:變頻器供電的高壓真空斷路器
  KG1、KG2、KG3: 真空接觸器
  BPQ:HARSVERT-A06/080變頻器
  DJ: 440KW/6KV異步電動機。
  KM為原有高壓開關,KG1、KG2、KG3。
  DJ為原有異步電機,如果將來擴容到630KW/6KV普通三相異步電機,變頻器必須具備驅動能力。
  風機高速運行時,如果變頻器出現嚴重故障,應將電機自動切換到工頻電網運行,當前吹煉周期結束后,自動斷開KG3,檢修變頻器,變頻器檢修完畢后,通過復位按鈕,自動返回原變頻調速狀態。如果在低速運行,則立即斷開KG3,開始檢修。這樣,在變頻器出現嚴重故障時,系統能夠自動轉入工頻電網中,負載不用停機,滿足現場不能停機的要求。
2、電機及風機參數
  電機參數:            風機參數:
   型 號: JK134-2         型號:D700-13-2
   額定功率: 440KW         進氣容積流量:700m3/min(混合煤氣)
   額定電壓: 6KV          壓力增加值: 2600mmH2O
   額定頻率: 50Hz         進氣溫度: 35℃
   額定電流: 50A          主軸轉速: 2975rpm
   額定功率因數:0.89        軸功率: 370kw
   額定效率: 92.5%
   額定轉速: 2970rpm
3、除塵風機工藝要求
1)吹煉工藝周期


  A到B為兌鐵加廢鋼時間。
  B到C為風機升速時間,可以調節。
  C到D為吹氧時間。
  D點風機開始減速。
  D到E為倒爐測溫取樣時間。
  E到F為出鋼時間。
  F到G為濺渣時間。
  整個吹煉工藝周期約21分鐘,其中高速時間(C到D)12分鐘。高速定為45Hz,可以調節;低速定為5Hz,可以調節。
2)變頻器和現場接口
  在B點,由現場提供一對閉合節點(氮氧轉換點),變頻器從低速向高速啟動。在C點,變頻器到達高速后,給現場提供一對閉合節點(高速狀態節點),以便現場操作工進行下氧槍工作。在D點,現場向變頻器提供另一對閉合節點(風機減速點),變頻器開始降速,降速時間不作具體要求,但在減速過程中如果需要提速,變頻器應能滿足提速要求。
  風機轉速、氮氧切換節點、氧槍位置節點三者滿足如下關系:


  現場提供給變頻器的兩對節點(氮氧轉換點、風機減速點)及變頻器提供給現場的高速狀態節點均為無源節點,具有2A/30VDC或0.8A/230VAC的容量。
3)變頻器技術指標
輸入電壓   三相交流有效值 6.3KV±10%
輸入頻率   50±5Hz
輸出電壓   三相正弦波電壓0-6KV
輸出頻率   0-50Hz
頻率分辨率  0.01HZ
加速時間   可按工藝要求設定
減速時問   可按工藝要求設定
頻率設定方式  高低兩級速度,可在0-50Hz范圍內調整
故障診斷及檢測  自動檢測,自動定位
網側功率因數  0.95(高速時)
過載保護   120%l分種(每10分鐘)、150%立即保護
防護等級    IP20
環境溫度    0-40℃
環境濕度    90%,無凝結
海拔高度    1000米以下

三、設備運行情況
  2001年底我公司向******定購了一臺高壓變頻器,型號為HARSVERT-A06/080,2002年3月14日變頻器正式投入使用,我們認為該變頻器的生產、安裝、調試周期都很短,總共僅有3個多月的時間,為1號轉爐按時投產提供了有力的保證。
  1、 同原來使用液力耦合器比較,******生產的高壓變頻器有以下優點:
運行穩定,安全可靠。原來使用液力耦合器大概40天左右就必須更換軸承,每次需停爐半天左右,帶來的巨大的經濟損失。HARSVERT-A變頻器具有免維護的特點,只需定期更換柜門上的通風濾網,不用停機,保證了生產的連續性。
  2、節能,大大降低了噸鋼電耗。
  3、電動機實現了真正的軟啟動、軟停運,變頻器提供給電機的無諧波干擾的正弦波電流,降低了電機的故障次數。同時,變頻器設置共振點跳轉頻率,避免了風機長期在共振點運行,使風機工作平穩,風機軸承磨損減少,延長了電機、風機的使用壽命和維修周期,提高了風機的利用時率。
  4、變頻器自身保護功能完善,同原來繼電保護比較,保護功能更多,更靈敏,大大加強了對電機的保護。在變頻器調試期間,變頻器自動保護,報電機過流。經檢查發現電動機有一相線鼻子發生斷裂,電機缺相運行,造成過流。我們及時進行了檢修,避免了事故的擴大化。
  5、變頻器同現場信號無縫接口,滿足生產的需要。變頻器內置PLC,現場信號接入靈活。轉爐為變頻器提供一對高速、低速節點,變頻器按照節點的狀態自動高速、低速往復運行;將以前儀表柜中的轉爐的煙氣流量、煙氣溫度信號接入變頻器,把儀表柜拆除,大大節約了場地。變頻器自帶轉速測定,原來同電機相連的測速器也被取消,由變頻器為現場直接提供電機轉速指示,
  6、適應電網電壓波動能力強,有時電網電壓高達6.9KV,變頻器仍能正常運行。
  7、同液力耦合器比較,在加速期間大大減小了噪聲,削弱了噪聲污染。由于不用定期拆換軸承,減少了機油對環境的污染,使風機房的現場環境有了極大改善。

四、節能分析
  改造之前,1#2#3#轉爐的工況均相同,改造后1#轉爐可以同2#、3#轉爐作對比,最終以噸鋼除塵電耗來分析節能數據。

  
  

同液力耦合器比較,噸鋼除塵電耗平均減少2.76度/噸;
1#轉爐年產鋼量今年預計為35萬噸,電價為0.44元/度;
年節電總額為:35萬噸×2.76×0.44=425040元,節電率為39.2%。
  同時由于HARSVERT-A變頻器的可靠性,避免了原來液力耦合器發生故障時,轉爐停爐造成高爐甩鐵的情況發生,其經濟效益、社會效益也是是巨大的。

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