地埋式醫療污水處理一體化設施
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工藝說明及主要設計參數
(1)格柵井及進水泵房。細格柵井與進水泵房合建,共1座。格柵井內設置1道網板式階梯細格柵,柵距3mm,材質為316L。泵房內設置3臺潛水離心泵,提升水至調節池,單泵流量270 m3/h,2用1備,1臺變頻。
(2)調節池。用于接納細格柵來水,對進廠污水進行水質水量的調節,減少因前方企業不達標排放或事故排放導致的水質超標和水量波動。半地上式鋼筋混凝土結構,設置3臺泵,2用1備,單泵流量270m3/h;調節池內水位低時,開啟泵將調節池內水泵送至砂濾池。
(3)事故池。接納前方企業事故排放來水,與調節池合建。半地上式鋼筋混凝土結構,設置2臺泵,1用1備,單泵流量50 m3/h。
(4)連續流砂濾池。主要功能去除進水中的懸浮物,減小臭氧消耗量。1座,分2組,過濾面積6.25 m2。
(5)臭氧接觸池。對廢水進行預處理,降解難降解有機物,1座(分2格)。
(6)硝化、反硝化濾池。硝化濾池去除污水中 BOD5、NH3-N,1座4格(與反硝化濾池合建),濾料高度4m,BOD5容積負荷為1.875 kg/(m3˙d),硝化容積負荷(氨氮)為0.500kg/(m3˙d)。反硝化濾池去除污水中硝態氮及SS,1座4格(與反硝化濾池合建),濾料高度2.5m,反硝化容積負荷(NO3--N)為0.188 kg/(m3˙d)。
(7)UV/H2O2紫外消毒車間。此車間具有2個功能,一是對濾池出水進行消毒,二是在濾池出水COD超標時投加H2O2,確保濾池出水COD達標排放。采用6套中壓管道式紫外消毒反應器,每2套串聯。共72支燈管,單支燈管功率3kW。
(8)污泥濃縮池。接納調節池的排泥、連續流砂濾池洗砂水和生物濾池反沖廢水的排泥進行二次濃縮,達到進壓濾機所需污泥濃度。
(9)污泥儲存池。接收污泥濃縮池內污泥,進行污泥儲存。
(10)脫水車間。設板框脫水機1臺,處理絕干污泥1.6 t/d。FeCl3儲存投加,石灰儲存。
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3. 調試和運行
3.1 臭氧反應池的調試
臭氧段主要利用O3在水中分解產生中間產物羥基自由基(˙OH),˙OH具有*氧化性,可與水中多種有機污染物反應,提高可生化性。調試開始,筆者根據小試結果(COD去除率在30%~40%)及實際來水情況(COD約100 mg/L)確定進水量手動控制在170~200 m3/h,O3投加質量濃度為80 mg/L,投加量為12 kg/h。從3 d的運行情況看,COD 去除率好于實驗結果,主要原因是進水量達不到設計規模,臭氧在池內反應時間長,批量運行利用率高等。后降低臭氧投加量為60mg/L,去除率基本在30%左右,可達到后續工藝要求(見表3)。
經過觀察發現pH對COD去除率的影響也較明顯,資料顯示pH的升高能夠促進O3的分解,增加體系中的˙OH濃度,加快有機物的氧化分解,使很多具有毒性的物質轉化為低毒或無毒狀態,終導致廢水的生物毒性顯著下降[2]。分析前期數據,同時兼顧后續ABAF的好氧微生物活性,認為pH在6.5~8.5較為適宜[3],確定進水pH控制在7.5~8.5,進一步穩定了出水水質。
3.2 ABAF池的調試
ABAF池的調試主要是活性污泥的培養、馴化工作。鑒于來水復雜、變化頻繁的特點及水量不足5 000m3/d的現狀,決定采用直接培養方法。從5月5日開始每天分階段少量進水進行悶曝,控制DO在2.5~4 mg/L,5d后進行鏡檢并測定COD,無明顯變化。5月17日開始投加工業葡萄糖,經過1個月的培養,濾池內開始有輪蟲、尖毛蟲出現,標志污泥已成熟[4]。從6月22日開始COD 去除率基本保持在 70%左右,出水COD在30 mg/L上下。
整個過程無法去除氨氮,且氨氮有升高現象。分析原因可能為來水有機氮含量較高,經氨化反應后轉化為氨氮[5]。為使出水達標購置了硝化菌種,經過篩選后選用北方某廠家菌劑,氨氮去除率可達到20%~50%。從硝化反應的物料平衡入手,分析可能影響的因素,發現進水堿度偏低且堿度不穩,理論上1g氨氮氧化為硝酸鹽需消耗約7.07g重碳酸鹽(以碳酸鈣計)堿度[6] ,于是增加了加堿的自動裝置,通過加入*來調整水中堿度。經過一段時間的摸索,發現對應這種進水水質堿度應為理論消耗量的1.3倍以上;硝化反應后堿度應保持不低于70mg/L時,方可保證硝化反應較*。后考慮到硝化菌生長周期慢、世代期長的特點,減少了硝化池反沖洗次數,提高了處理效果的穩定性。
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