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鎘主要來源于農業和工業生產。特別是合金、油漆、電鍍生產與使用。鎘能通過生物鏈經過生物富集作用轉移到人體,引起人體肝臟損害、腎障礙和高血壓等多種疾病。因此,對環境中鎘的治理,特別是廢水中鎘的去除迫在眉睫。
郭平等進行固定化細菌胞壁吸附鎘和鉛離子的研究,結果表明,固定化細菌胞壁對鎘和鉛的吸附規律*,隨著溫度升高、重金屬初始濃度提高和吸附時間延長而升高,在環境溫度20℃、離子強度1Ixmol·L、吸附平衡時間2h和pH=6.0條件,鎘離子和鉛離子飽和吸附量分別為0.96txmol·L一和2.34I,mol·L,并且固定化菌體對鎘離子和鉛離子的吸附過程與Elovich和Temkin方程擬合。
趙忠良等進行了固定化啤酒廢酵母吸附模擬廢水中鎘離子的研究,結果表明,通過單因素分析方法,在pH=6、吸附時間50rain、溫度25℃、啤酒酵母添加量0.12g和Cd2+初始濃度90mg·L一條件下,固定化菌體對鎘的去除率為79.82%,吸附量為16,16mg·g~。采用普通化學方法,吸附劑解析率達89.14%,在一定濃度范圍,固定化菌體吸附過程符合朗繆爾方程處理過程中, 生化反應基質底物(FA)對硝化反應具有抑制作用, 其抑制原理在于:硝化反應主要涉及兩種菌屬, 即氨氧化菌(AOB)和亞硝酸鹽氧化菌(NOB), FA既是氨氧化反應的基質, 同時也是亞硝酸鹽氧化反應的抑制劑, 對AOB和NOB均存在抑制作用.有研究表明, FA對AOB的初始抑制濃度為10~150 mg?L-1, 而對NOB的初始抑制濃度為0.1~1.0 mg?L-1.相較于AOB, NOB對FA的抑制作用更加明顯.當AOB活性嚴重受抑制時, 系統硝化反應停止.水中的氨氮, 大部分以氨離子(NH4+)和FA的狀態存在, 兩者保持平衡, 平衡關系為:這一關系受pH值的影響, 當pH升高, 平衡向右移AM對水樣中Cu(Ⅱ)去除率高, 故采用反應物MPAM濃度0.5%、反應物比例1:3、反應介質pH值4.0作為后續響應面實驗設計的中心點, 以此確定優響應區域.3.3 響應面法確定MAMPAM優制備條件3.3.1 CCD實驗方案設計根據Plackett-Burman實驗結果篩選出的主要影響因素和陡爬坡實驗確定的水平中心點對MAMPAM制備條件中的主要影響因素進行編碼, 以+α、+1、0、-1、-α(α取1.682)代表各因素的水平值, 采用響應面法中CCD模型進行實驗方案設計(杜鳳齡等, 2015;Bhagwat et al., 2015), 實驗因素編碼及水平見表 5.表 5 CCD實驗因素編碼及水平3.3.2 CCD實驗結果及復利用性M-N-G作為催化劑, 其重復利用次數對材料的綜合性能評價至關重要.使用后的活化劑, 在外部磁場的作用下, 從體系中分離出來, 然后采用0.1 mol?L-1 H2SO4清洗后, 再用超純水清洗, 重復利用4次的結果如圖 12所示.圖 12 活化劑重復利用效果圖從圖中可以看出, 第4次使用時, 其降解率依然可達60%, 具備較好的重復利用效果.導致催化劑活性變差的原因可能是在使用中, 活性位點被吸附在催化劑表面的亞甲基藍及中間產物占據, 導致其減少, 另外反復使用的過程中, 活性位點會逐漸失活.具體參見污水寶商城資料或http:www.dowater。。com更多相關技術定無微生物反應時系統不同曝氣時間下的NH4+-N濃度與曝氣時間的關系, 通過線性回歸分析, 求得不同FA濃度下NH3的逃逸速率.圖 4描述了FA對FEV的影響.將FA分段, 可以通過線性正相關清楚地描述FA濃度對FEV的影響程度(表 3).可以看出:不同FA濃度條件下, FEV變化顯著, 表明FA濃度對FEV產生顯著的影響.當0.62 mg?L-1≤FA≤7.7 mg?L-1時, 由于FA濃度較低, FA對FEV幾乎不產生影響, 即可認為此FA濃度階段不發生氨逃逸; 當7.7 mg?L-1≤FA≤226.6 mg?L-1時, 隨著FA濃度的增大, FEV增長較緩慢, 且兩者相關性符合線性關系, 可通過擬合直線方程y=0.035x+0min-1離心5 min,吸取上層發酵液1 mL,于直接大紅4BS染料大吸收波長λmax=495 nm下測定染料吸光值,以相同處理條件下不接菌的染料發酵液作為對照.測得對照吸光值為L0,不同時間處理吸光值為Lt,則染料脫色率R=(L0-Lt)L0×*.3 結果與分析(Results and analysis)3.1 菌株CB1的鑒定菌株CB1生長很快,28 ℃下暗培養7 d后可鋪滿平皿(直徑9 cm),培養基無明顯顏色變化;菌絲緊貼于瓊脂培養基表面生長,成絨毛狀白色菌落,表面平滑;平皿邊緣菌絲為升起的羊毛狀(圖 1a),這與由慶和何艷喜對變色栓菌(Trametes versicolor)的形態學鑒定結果相類似"10個月后,當聚電解質投加量發生變化時,運行中出現了*次主要問題通過測試,發現原因在于泵中單向閥堵塞,且止回閥粘在一起的緣故解決的辦法是將泵拆下來,并且重新安裝不銹鋼單向閥和用WallaceTiednam不銹鋼類型的止回閥密封的增壓風擋也適用于泵的出水管路2.7.3 反沖洗閥門啟動/關閉控制問題在試運行過程中(7月份),發現當26座濾池都處于運材料價格:唐山地區20MNSI方坯報3780元,跌30;Q235方坯報3680元,跌30。動趨勢;液相平均渦量隨進水流量的增加呈整體逐漸上升趨勢, 但幅度較小.可見, 進水流量為50 L?h-1時液相平均渦量出現正值次數多于進水流量為200 L?h-1時, 由渦量表達式可推論當進水流量較小時, 升流區液相剪切力隨著曝氣強度的增加;液相平均渦量值在曝氣強度為1.05 m3?h-1時, 多數達到正值, 進而說明液相剪切力隨著曝氣強度的增加逐漸增加.較強的液相剪切力可使填料表面老化的生物膜及時脫落, 流化床中微生物保持較高活性, 較好地解決了傳統膜生物反應器中泥齡長、污泥活性較低等問題.從圖 3c可以看出, 液相平均湍動能隨曝氣強度和進水流量有利于控制膜污染, 即填料濃度是膜污染控制一個重要因素.因此, 設計時膜組件放置高度可選擇為折流式膜生物流化床升流區的上部靠近自由液面區域.3.2 四邊形折流式膜生物流化床升流區液相流動特征湍流是一種高度復雜的不規則流動.張波濤等(2001)應用PIV技術對水泵吸水池的內部流場進行測量, 對40幅照片顯示的速度矢量數據進行處理, 得到了流場的湍動能.本文對同一位置的40幅連續的照片所顯示的速度矢量圖進行分析, 可以計算出每個面上各個點的速度標準偏差, 公式如下:(1)(2)式中, urms為徑向速度的標準偏差, vrms為軸向速度的標準偏差.得到南充的男科醫院污水處理設備工廠
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