杭州具新科技有限公司
LOHACEN 1600mm 熔噴布靜電駐極機 (熔噴布生產線駐極設備)
優(yōu)勢: *穩(wěn)定的給熔噴布充電。深層駐極,靜電保持時間更久
目前已經廣泛應用于600 700 的熔噴布生產線,加了我們的600mm 熔噴布駐極靜電后,協助熔噴布工廠達到85L 95-99%的過濾效率
熔噴設備調機老師傅的經驗分享,這些你都知道嗎?
熔噴布生產設備制造并不復雜,需要攻克的主要是工藝問題。因為牽扯到溫度、氣壓、模具、轉速等方面的參數配比,所以需要不斷磨合和調試,才能讓產品達到效果
減小阻力的方法
a、降低熱風流量或溫度(纖維變粗,孔隙率大,阻力小,效率變差);
b、增大DCD(增加纖維的蓬松性,孔隙率大,效率變差);
c、降低紡絲環(huán)境溫度(纖維冷卻充分,結構蓬松,孔隙率增大,配合熱空氣可以達到降低阻力,提高效率的目的);
d、減小網底吸風(纖維由密變蓬松,孔隙率變大,大克重較明顯);
e、降低模頭(模尖)等加熱區(qū)的工作溫度(纖維變粗,孔隙率變大);
f、增大計量泵(擠出量變大纖維變粗,孔隙率增大,一般在快速轉單時使用);
g、適當減小克重(在內控范圍內)。
提高過濾效率的方法
a、增大熱風流量或溫度(增加纖維的細度,減小孔隙率,提高撲捉能力,但阻力增加);
b、增大靜電電壓(電流)(極化纖維,增大纖維的靜電場能,提高其吸附能力);LOHACEN 1600mm 熔噴布靜電駐極機 靜電駐機效果*穩(wěn)定 曾有效幫助客戶過濾率達到85L 98-99%
c、在原料中加入粉料或其它駐極體(提高纖維的受電能力和儲電時間,讓纖維攜帶更多的電荷和帶電荷時間);
d、加大網底吸風(增大纖維的密實程度,提高纖維的撲捉能力。大克重明顯,不常用);
e、適當降低產量(同工藝下,擠出量變小,纖維變細,阻力增大);
f、提高模頭(模尖)等區(qū)的工作溫度(熔體流動性變好,纖維變細);
g、提高紡絲環(huán)境溫度(纖維變細,一般是在室溫升高的情況下,阻力增加較明顯,其它物理指標下降);
h、適當增大粉料的添加量。
既能減小阻力,又能提高效率的方法
a、增大DCD的同時,適當增加熱風流量或溫度,減小網底吸風(增加纖維的細度和蓬松度);
b、提高纖維細度同時降低紡絲環(huán)境溫度(比如加冷風裝置);
c、提高纖維的蓬松度同時,加大靜電電壓(電流),適當增大粉末的添加量;LOHACEN 1600mm 熔噴布靜電駐極機 靜電駐機效果*穩(wěn)定 曾有效幫助客戶過濾率達到85L 98-99% 更穩(wěn)定,更持久,更安全!
d、提高纖維的細度,適當減小克重(不常用)。
出現“Shot"的原因有
a、工作溫度設定不當(過高或過低,一般過高容易出現);
b、原料或母粒太臟(一般布面整體,或大面積出現);
c、模頭使用后期,模尖臟(有時是局部出絲不良或大面積出現,可以采用刮刀刮模尖解決);
d、模尖周圍有碳化物質或臟堵造成出絲不良(通常是異常停機造成的。一般是局部少量出現,可以采用刮刀刮模尖解決);
e、風刀局部臟或風刀有物理損傷(影響正常紡絲氣流的均勻性,局部出現并伴有縱向的薄溝出現);
f、產量過高或過低(一般為大面積出現,降低或提高產量解決);
g、原料熔指過高或過低(通常過高易出現);
h 、原料中有水。
遇到熔噴布駐極問題 劉