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計算機控制技術在自動化沖壓線的應用

2014年06月20日 16:17:34人氣:1568來源:

  摘要:上海大眾汽車有限公司引進的德國SCHULER6000KN大型自動化沖壓線主要用來生產PASSAT轎車4門2蓋等中型沖壓件,平均沖次可達6.7次/分鐘。
  
  SCHULER沖壓線主要由6個壓機單元和6個機械化單元組成,壓機單元主要用來進行料片沖壓,機械化單元主要采用吸盤方式進行料片拆垛、壓機之間料片傳送等任務。
  
  SCHULER自動化壓機線的控制設備采用*的西門子控制設備,整個自動化控制網絡分為兩級,*級為基礎自動化網絡,它主要包括現場層SIEMENS可編程控制器SIMATICH1網絡和操作員工作站WINCC網絡;第二級為服務器控制管理層網絡。
  
  SCHULER壓機線的整個工業控制網絡網絡系統較為復雜,由環形拓撲結構、星形拓撲結構、總線形拓撲結構三種拓撲結構類型的工業控制網絡組合而成。
  
  二、基礎自動化網絡
  
  2.1現場層網絡
  
  SCHULER壓機線現場層控制采用PLC和PROFIBUS現場總線控制。每個壓機單元和機械化單元各采用獨立的PLC控制,PLC采用西門子S5-115U可編程控制器,整條壓機線共使用了12個PLC進行控制。
  
  2.1.1PLCH1網絡
  
  服務器與現場層PLC通訊采用SIMATICH1以太網絡,CSMA/CD協議,光纜介質,通信速率為10Mbps,環形拓撲結構。每單元PLC都配置有CP1430通訊模塊,通過相應的OLM(光電轉換模塊)上網通訊,服務器內置CP1413通訊模塊通過*單元OLM模塊與PLCH1網通訊。在此服務器起到參數的上傳/下送作用,它與PLC之間的數據交換通過DDF(動態數據交換)來進行。
  
  使用光纖網不僅滿足了高速大容量的數據交換,也大大增強了抗外界電磁場干擾以及抗泄漏的性能,環形結構的好處是一旦光纖網鏈路發生斷裂,仍可保持通信;此外,它*與電位無關地運行,不必花費昂貴的等電位連接費用,且大大增強了網絡的可靠性。
  
  2.1.2PROFIBUS總線
  
  PLC與現場設備的通迅采用西門子公司的PROFIBUS-DP現場總線,PROFIBUS-DP總線是一種全分布式現場總線型現場控制網絡,它通過ET200分布式輸入/輸出系統與現場設備之間實現雙向串行多節點數字通信。單個分散的現場設備通過PROFIBUS總線連接成可以相互溝通信息、共同完成控制任務的網絡系統和控制系統,形成控制功能*下放到現場的全分布網絡集成式新型控制系統,它大大簡化了現場布線并節省了安裝費用。
  
  ET200分布式輸入/輸出系統采用主棧和從棧結構,主棧在總線上向從棧發送數據并向從棧索取數據,從棧只有當主棧發出請求時才能與主棧進行數據交換。
  
  在本控制系統的PROFIBUS現場總線中,內置總線接口控制板IM308-C的PLC作為總線的主棧,ET200輸入/輸出模塊作為總線的從棧,總線傳輸介質為屏蔽雙絞線,PLC通過PROFIBUS-DP實現對現場設備的控制。
  
  2.2操作員工作站WinCC網絡
  
  操作員工作站通信網絡采用10BASE-T以太網,TCP/IP開放協議,光纜介質,通信速率為10Mbps,環形拓撲結構,具體配置為:每個壓機單元各附有前后2個操作員工作站,SCHULER自動化壓機線共有12個操作員工作站,工作站內置3COM網卡通過TPTR(以太網接口)及相應的OLM(光電轉換模塊)模塊與以太網通訊,*單元的OLM模塊通過雙絞線與HUB(*集線器)相連,服務器內置3COM網卡與HUB相連,從而實現服務器與操作員工作站以太網絡的通訊。
  
  2.2.1WinCC組態軟件
  
  操作員站的人機界面的畫面組態采用西門子公司的SIMATICWinCC4.0工控組態軟件。SIMATICWinCC(WindowsControlCenter)是西門子公司開發的全32位的分布自動化控制組態軟件,WinCC作為一個監控組態軟件具有強大功能以及高度開放性,可使用戶設計出界面良好的、功能完善的監控系統;且由于它能在Windows標準環境下利用各Windows的便利功能,可大為縮短開發生成過程軟件包的時間。WinCC軟件主要包括數據采集和數據管理2個基本功能。數據采集是指從現場采集數據并進行相應處理,采集主要由作為現場控制站的PLC完成。數據管理是把從現場得到的數據進行處理后并把它送到服務器的數據庫以及由數據庫訪問函數讀取數據然后再送到應用中去。
  
  2.2.2WinCC網絡
  
  在本系統中,服務器作為WinCC的Server,也作為SQL(結構化查詢語言)Server(數據庫服務器),它包括有運行數據庫和工程數據庫。現場數據經PLC通過服務器送到WinCC中進行采集和管理,經處理后,送到服務器的運行數據庫;所有的模具及生產數據都儲存在SQL服務器的工程數據庫中,SQL服務器經過以太網連接到生產線的WinCC操作員站上,模具生產數據和現場數據在服務器或操作員站上以圖形方式顯示出來,實現監控。在生產時,模具作業在選定后,WinCC操作站收到從SQL服務器來的模具生產所需要的生產數據,然后啟動生產過程。數據庫總計可存有1000套模具數據,隨時可以檢索。
  
  操作人員通過分別設在沖壓線6個壓機單元上的12個操作員站的WinCC人機界面可以監視每個壓機單元及機械化單元的工作狀態及故障報警顯示,并可進行模具數據轉換及生產數據設定等操作。
  
  三、控制管理層網絡
  
  壓機線服務器通過10BASE-T*集線器(HUB)與路由器(ROUTER)及操作員站以太網和PMS(壓機生產管理系統)連成控制管理層星形網絡。
  
  3.1網絡操作平臺
  
  服務器與操作員站采用服務器/客戶機網絡結構進行通訊。服務器的操作平臺是WinNTServer4.0中文操作系統,操作員站的操作平臺是WinNTWorkstation4.0中文操作系統。WinNT操作平臺具有安全性、可靠性、多任務性等特點,并具有較好的軟件兼容性,支持絕大多數Windows應用軟件,為用戶的工作提供很大的便利。
  
  3.2網絡安全技術
  
  服務器作為SCHULER壓機控制網絡的中樞,服務器安全對保障整個壓機線工業網絡安全具有十分重要的意義,服務器采用硬件RAID(磁盤陣列)技術。
  
  四、結束語

  
  SCHULER自動化壓機線的工業控制網絡采用了許多較新的技術,壓機線正常生產以來,網絡運行十分穩定,保證了壓機線的生產。SCHULER壓機自動化線的工業網絡技術對于國內工業網絡建設及應用也有許多參考之處。
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