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作者:海為用戶 張工
絲網是我國傳統的工業品,在科研、生產和生活等許多領域具有廣泛的用途。有的用來做護攔網、鋼板網、窗紗,也有的用來做公路護攔、化工過濾、安防等。不同用途的絲網其材質、目數、線徑、長寬等均會有所不同。雖然絲網多種多樣,但現如今市面上的絲網機大多一樣,基本都是舊的純機械連桿設備,此種設備不僅換網時調試麻煩,而且還比較容易出現劍帶勾不住絲,弄破絲網等情況。針對此種情況,本次主要針對劍帶部分進行改造,改造之后的機臺換網時調試方便,自動化程度大大提高了,極大地減小了工作人員的工作量,提升了生產效率。
產品選型:
現場采用的是海為的T16S0T的主機、深圳偉創2.6KW的SD600系列的伺服電機。
海為T16S0T主機自帶2路200K高速脈沖輸入,2路200K高速脈沖輸出,支持定位、相對定位、電氣原點定義等,滿足絲網機控制系統的需求。
深圳偉創的SD600交流伺服系統采用全數字電機控制算法,*以軟件方式實現了電流環、位置環、速度環的閉環伺服控制,具有良好的自適應能力,可應用于各種各樣的使用場合,滿足絲網機控制系統的要求。
圖1 電控柜外部圖
圖2 電控柜內部圖
工藝流程:
絲網機主要分成倆部分,一部分是主軸部分,另外一部分是從軸部分(劍帶)。主軸部分通過一臺工頻的三相電機來帶動,在電機正轉的過程中,通過機械的連桿結構會實現機構來回往復運動,使上下二層絲線的間隙由小變大,再由大變小。現在改造的是從軸部分,通過編碼器檢測主軸的位置和速率,然后控制從軸使劍帶在上下二層絲線由小變大再由大變小的過程中完成拉絲的動作。
圖3 上下層絲線
圖 4 從軸改造前后圖片
圖5 加裝的編碼器
圖6 主軸轉一圈對應的角度
圖7 觸摸屏畫面
這邊將編碼器轉一圈設置為1000份,主軸處于不同的角度時,伺服電機帶動劍帶走到相應的位置,完成相應的動作。整體工作流程如上所述,改造的難點主要是如何保證在主軸轉動到需要拉緯的位置(上下二層絲線間隙剛剛好,既不會勾住劍帶,又能保證絲網的剛性),從軸及時的走到相應位置完成二次拉緯動作(絲線拉到脫離劍帶的動作)。二次拉緯位置根據絲網尺寸的不同而有所不同,其位置的好壞直接影響整張絲網的質量,及其重要。
硬件配置及部分程序:
為了解決此次項目的難點,本次程序采用模擬機械連桿結構的方法來實現相應功能,使用A/B相1倍頻的單段比較模式來檢測主軸的頻率及位置,檢測到主軸位置后使用PLSY指令使從軸快速跟隨到相應的位置。整體的控制要求PLC和伺服電機都有較快的響應速度,使用海為PLC和偉創的伺服電機機臺正常運轉,效果良好。
PLC硬件配置圖:
圖8 PLC硬件配置圖
圖9 高速計數部分程序
圖10 出劍及回劍部分程序
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