某礦廠φ5.5*8.5m球磨機排料口中空軸襯部件,其是由32mm、45mm、50mm等板材焊接成型,筒體焊后會產生大量的殘余應力,為保證精加工后能達到圖紙要求,必須進行消除應力處理。因中控軸襯部件工件體積大,無法進行熱時效處理,故選用振動時效來消除應力。
振動時效參數設定
消除應力設備采用聚航科技生產的JH-200A振動時效設備,該裝置具有手動、自動、設定三種振動方式。根據振動過程時工件的結構特點,支撐形式選用三點對中均布軟支撐。振動時效分別采用手動、自動兩種振動方式。手動工藝參數為:頻率為93.9Hz,加速度為10m/s2,時間為30min。自動工藝參數為:頻率為93.5Hz,加速度為8m/s2,時間為10min。振動時工件各部均有明顯的共振,下圖就是自動振動方式記錄的掃頻曲線,圖中出現的共振峰為底座的階彎曲振動。
振動前后的殘余應力測試
為定量說明振動時效消除應力效果,在振動時效前、后分別對中空軸襯部件進行殘余應力測試,測試方法采用盲孔法。使用儀器為JHMK殘余應力測試系統。
結果分析
首先振動時有明顯的共振峰,從掃頻曲線圖可以看出振動是有效的。其次,手動振動頻率為93.9Hz,自動振動頻率為93.5Hz,經過長時間的手動振動后,振動頻率有所下降,這是殘余應力變化的標志,而且從曲線圖也可以看出振動前后的掃頻曲線基本沒有變化,說明經手動振動已達到目的。最后,從表面殘余應力測試結果可以看到,振前*大主應力從279MPa至388MPa,振后*大主應力從214MPa至248MPa;振后*大主應力的振后下降率平均為30%,說明經振動后,殘余應力下降且均衡。
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