在油脂廠蒸發工藝流量控制系統中,需要檢測混合油流量,通過變頻器自動控制混合油泵轉速,保持混合油流量在恒定值上,對5.5kW 的混合油泵進行了改造,代替了傳統的氣動調節閥并收到了較好效益。
(1)節電*、改造后平均節電40%左右;
(2)由于變頻器具有無級、無觸點調速,可頻繁啟動,功率因數大等優點,使得電機的使用效率提高(8~9.6)%,也使得系統工藝參數控制精度高,效果比調節閥控制要好;
(3) 由于混合油泵在實際運行中,電機轉速將下降到40%~80%,轉速降低,泵的軸承機械磨損減少,機械密封耐用,泵的維護費用降低,設備*時間更長;
(4) 由于混合油介質比較粘稠,且時常夾雜著少量豆粕末等雜物,所以傳統調節閥節流調節方式中,經常出現堵塞等現象,尤其閥門在開度較小的情況下就更容易出現類似情況,而采用變頻器后,物流沿閥門全開,流量的大小由轉速來控制,不再出現堵塞現象。
(5)由于傳統氣動調節閥控制,需要干凈的氣源,空氣壓縮站等設備,所以無疑增加了維護工作量,而且調節閥需要定期調較,而采用變頻器后不需任何常規維護工作,維護量幾乎為零。
變頻器在浸出器配料裝置上的應用
油脂的浸出是在浸出器中完成的,進入浸出器的物料流量與溶劑流量應保持一定的比例關系,如果物料流量大,溶劑不滲透,浸出效果差,出油率就低;如果物料流量小,溶劑過剩,給蒸發工序帶來困難,并且浪費溶劑。在浸出器進料裝置上和溶劑泵上安裝變頻調速器后,就可以自動控制物料流量和溶劑流量,大大的提高了浸出效果和出油率,為企業帶來客觀經濟效益。
以往國內大多數同類變頻控制系統中,多采用單一微機監控方案或單一變頻器控制方案,這兩種方案都具有很大的局限性。在單一微機監控方案中,微機要同時完成數據采集、閉環控制、圖形顯示、報表打印、數據管理和網絡通訊等全部監測任務,風險過于集中。一但微機系統出現任何故障,整個系統有可能立即全部癱瘓,而且,系統可維護性極差。采用單一變頻器的控制方案,雖然可以解決系統可靠性、可維護性方面的問題,但難以提供一個完善的人-機對話界面及數據分析和管理系統。這里介紹的系統則充分利用艾默生變頻器的網絡功能和PID 調節功能,采用微機/ 變頻器混合方案,把分布在各個車間內的近30 臺變頻器,彼此間用RS485總線相連,并由上位機統一進行監控。這樣,變頻器負責完成數據采集和實時控制功能,而上位機負責完成流程畫面顯示,變頻器各項運行參數的查詢、診斷及報警功能。這種*的交流調速網絡,既實現了分散控制又體現了集中管理,具有運行可靠,易于維護的特點。
(1)節電*、改造后平均節電40%左右;
(2)由于變頻器具有無級、無觸點調速,可頻繁啟動,功率因數大等優點,使得電機的使用效率提高(8~9.6)%,也使得系統工藝參數控制精度高,效果比調節閥控制要好;
(3) 由于混合油泵在實際運行中,電機轉速將下降到40%~80%,轉速降低,泵的軸承機械磨損減少,機械密封耐用,泵的維護費用降低,設備*時間更長;
(4) 由于混合油介質比較粘稠,且時常夾雜著少量豆粕末等雜物,所以傳統調節閥節流調節方式中,經常出現堵塞等現象,尤其閥門在開度較小的情況下就更容易出現類似情況,而采用變頻器后,物流沿閥門全開,流量的大小由轉速來控制,不再出現堵塞現象。
(5)由于傳統氣動調節閥控制,需要干凈的氣源,空氣壓縮站等設備,所以無疑增加了維護工作量,而且調節閥需要定期調較,而采用變頻器后不需任何常規維護工作,維護量幾乎為零。
變頻器在浸出器配料裝置上的應用
油脂的浸出是在浸出器中完成的,進入浸出器的物料流量與溶劑流量應保持一定的比例關系,如果物料流量大,溶劑不滲透,浸出效果差,出油率就低;如果物料流量小,溶劑過剩,給蒸發工序帶來困難,并且浪費溶劑。在浸出器進料裝置上和溶劑泵上安裝變頻調速器后,就可以自動控制物料流量和溶劑流量,大大的提高了浸出效果和出油率,為企業帶來客觀經濟效益。
以往國內大多數同類變頻控制系統中,多采用單一微機監控方案或單一變頻器控制方案,這兩種方案都具有很大的局限性。在單一微機監控方案中,微機要同時完成數據采集、閉環控制、圖形顯示、報表打印、數據管理和網絡通訊等全部監測任務,風險過于集中。一但微機系統出現任何故障,整個系統有可能立即全部癱瘓,而且,系統可維護性極差。采用單一變頻器的控制方案,雖然可以解決系統可靠性、可維護性方面的問題,但難以提供一個完善的人-機對話界面及數據分析和管理系統。這里介紹的系統則充分利用艾默生變頻器的網絡功能和PID 調節功能,采用微機/ 變頻器混合方案,把分布在各個車間內的近30 臺變頻器,彼此間用RS485總線相連,并由上位機統一進行監控。這樣,變頻器負責完成數據采集和實時控制功能,而上位機負責完成流程畫面顯示,變頻器各項運行參數的查詢、診斷及報警功能。這種*的交流調速網絡,既實現了分散控制又體現了集中管理,具有運行可靠,易于維護的特點。
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