(1)反汽蝕高壓閥結構
通過以上措施形成的新型高壓閥結構見4-29圖,該閥的主要特點是多次節流分攤壓差。
●一次節流―G接管縮徑(A處,相當于孔板節流,約占總壓降的10%)。
●二次節流―F單座節流(主節流、B處單座閥的結構,約占總壓降的30%)。
●三次節流―E套筒節流(C處,套筒結構,約占總壓降的60%)。
●本高壓閥結構相當于:孔板+單座閥+套筒閥
(2)反汽蝕措施
①過去用硬質合金是不可取的,因為太硬反而脆,代之的是硬度和韌性綜合性能更好的耐汽蝕、抗沖刷材料;
②七十年代,在閥后設置孔板,降低閥上壓降,借用此思想,我們在閥內設置阻力,達到較好的效果;
③多級高壓閥是通過多級閥芯分擔壓差來提高壽命,借用此思想,我們按多級原理進行反汽蝕改進;
④撓流會產生局部嚴重沖蝕,我們用分散節流的辦法來克服它;
⑤**了導向襯套偶爾有松落的問題;
⑥增大剛度,防止閥桿斷裂;
⑦大口徑、大壓差時,選配強力活塞執行機構。
3)正確使用的注意事項
(1)防止小開度工作是應用的關鍵,小開度工作會成倍地縮短壽命,遇此應立即縮小DN或dg;
(2)對大口徑閥,必須仔細計算不平衡力,選好執行機構和工作彈簧范圍,防止閥關不到位;
(3)對口徑小、壓差又特別大的閥,備有節流件,以便需要時及時換上;
(4)1995年化工部通報某化工廠因閥芯斷裂造成的事故,閥為流閉型(側出底出),閥芯頭自動關閉,壓力高,導致其它設備爆炸,造成了嚴重死亡事故。因此,從**的角度考慮,還是選用流開型(底進側出)好。
4)使用效果
該結構于1992年獲得國家,通過這七八年的使用,證明該結構是非常成功的,其壽命可達2~3年(若閥計算有誤,處于小開度工作除外),使高壓閥壽命短的老大難已成為歷史,在國內的合成氨裝置的液位調節中、尿素裝置中的P4閥中有數十家使用
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